自制移动皮带运输机设备,保证井下运输稳定运行;设备自主维修,加快技改应用推广;开展修旧利废,提升精细化管理水平……今年以来,宏圣公司坚持不懈在推动精细化管理上“做文章”,结合当下抓落实,多点发力、多管齐下,优化降本增效模式,不断提升经营管理水平,推动企业高质量发展。
自制设备应用效果显著,生产增效再上新台阶。
“目前,我们为井下运输材料大部分都是靠人工、铲车,上料过程较繁复,如果井下用料多,运输次数及工人的劳动强度也会随之成倍增加。自制移动皮带运输机的使用,让这一被动局面得到了很大的改善,不仅降低了工人的劳动强度、节省了人力物力,而且很大程度地提高了运输材料的效率。”
在可移动皮带投运前,该公司井上材料的装卸、运输一直使用人工和铲车相结合的传统方式进行,上料过程中需将吊桶用铲车移动到材料库旁,靠人工将沙、石、水泥等材料装入吊桶,再通过铲车将装满材料的吊桶运回到提升机上,这样不仅不安全,而且效率低、投入的人力物力较大。为了改变这一现状,宏圣金成矿建公司加大创新力度,成立创新工作组,到现场实地勘察,经过多次实验调整,成功研制出可移动皮带运输机。该设备由井下回收的废旧16钻机底座为平台,不仅可以随意移动,而且还能为上方长达15米的皮带提供动力,材料通过长长的运输架直接运输到吊桶内,中间节省了倒运环节,大大提升了运输效率。
加大设备自主维修力度,蹚出节支降耗新路子。
“原来,一旦电路板损坏,需要花钱到专业的地方进行维修,如果损坏了关键部位,还需要返厂进行修理或者是重新购买配件,一个新的电路板价格都快赶上一台新设备了,不仅耽误生产,而且需要投入较大的经济成本。”
为实现少投入高产出目标,宏圣金成矿建公司在自主培养输出技术性人才的基础上,不断开辟自主维修的新路子,将技术性人才圈拢、聚合,形成强大的技术攻关合力。“现在,我们开关损坏了,不再需要花费高额的维修费到外面去维修,只需通过万能表就能确定是哪里出了问题,维修率可以达到80%。”一个简单的操作台,几个简单的维修工具,凭借着过人的维修技术,实现了节支降耗。
据统计,截至10月中旬,该公司机电维修车间修理各种水泵、电机、电滚筒220多台,节省维修费用90多万元,修理各类磁力启动器、馈电开关6台,各种型号的开关保护 70多块,节省配件采购费用40余万元。
开展修旧利废,提升精细化管理水平。
截止阀是井下生产中必不可少的配件,在日常使用过程中,经常出现操作手把脱落丢失,导致阀门难以开启,在一定程度上影响了生产效率。
为解决这一问题,宏圣金成矿建公司岳城项目部积极采取措施,将井下缺少手把的截止阀进行回收,使用高强度手把与截止阀焊接,使其牢牢固定,有效防止手把脱落和丢失现象。该装置具有结构稳固、耐用性强的特点。经过精心修复后的截止阀,再次投入井下使用且效果极佳。通过这一举措,不仅提升了生产效率,而且显著延长了截止阀的使用寿命,降低了生产成本。
今年以来,宏圣金成矿建公司不断在节约成本上创新举措,严格控制材料发放,做好库存清仓利库工作,每月月底组织开展清点盘库,杜绝材料浪费现象发生;明确易损材料配件使用周期,到期后执行以旧换新方式领取,杜绝多领、领而不用的现象;从源头控制维修加工成本,建立健全废旧物资回收再利用管理办法,充分挖掘节支降耗、修旧利废潜能,提高废旧物资利用率,有效降低队组生产成本;鼓励职工参与小改小革活动,建立激励分配制度,调动职工的生产积极性,全面提升企业经济效益。