通风系统是煤矿安全的生命线,源源不断地向井下输送新鲜空气,有效排除含有有害气体的污浊空气,为矿工提供一个相对安全、清新的作业环境,其重要性不言而喻。
赵庄二号井井下煤仓直径七米,深度十八米,容积六百吨。原在煤仓上口,安装传统局部通风机,向煤仓内通风。在使用过程中发现,煤仓内煤位是时刻变化着的,风筒的末端却是固定的。当煤位高时,风筒与煤位间距小,造成大量粉尘被吹起,不利于观察煤位情况,也造成岗位粉尘超标。当煤位低时,风筒与煤位间距又过大,风流不能有效吹到煤体上方,不利于瓦斯扩散。
为此,该矿通风管理部抽调技术人员成立攻关小组,通过多次实地调查,研究论证,决定利用超声波雷达物位仪、PLC可编程控制箱、硬质风筒进行整合改造,设计出适合煤仓内使用的可自动收缩的风筒。该装置结构简单,便于维护,由超声波雷达物位仪监测当前煤仓煤位高度,PLC可编程控制箱根据煤位控制绞车装置收放,确保风筒与煤位间距始终固定。
该装置投入使用后,能够更好地防止瓦斯集聚,提高了煤仓通风效率,为矿井安全生产提供有力保障。