近日,太原煤气化华正公司完成了一场与时间赛跑的抢修攻坚战,为上河煤业快速修复采煤机故障,保障了生产进度。
5月26日清晨,一阵急促的电话铃声打破了华正公司堡子检修车间的宁静——上河煤业井下MG1510采煤机突发严重故障,导致矿区回采工作面停产,急需华正公司增援检修。
求援电话挂断仅10分钟,该公司立即启动应急机制,迅速组织距上河煤业最近的堡子检修车间,抽调精兵强将组成抢修小组。待故障的行星减速器送达后,初步检查发现其完全抱死,损毁严重,常规拆卸无效。
“必须打破常规。”面对这块“硬骨头”,华正公司堡子检修车间主任樊颖辉果断组织现场“会诊”,确定“分段拆解”的加急方案后成功拆解并完成定损,确认需要更换特殊型号配件,且这些配件在集团公司其他兄弟单位无法调配。
得知配件供应成为关键阻碍,华正公司第一时间联系采煤机的上海制造厂家,同时协调河北、无锡、太原等地供应商准备空运配件。经多方紧急确认,无锡供应商有该型号配件现货,但因配件重达500斤超出航空公司空运重量无法空运。随即,华正公司启动应急专车预案。当天14点53分,配件从无锡装车启程,华正公司全程紧盯运输动态。次日凌晨两点,历经10余小时疾驰,配件终于抵达堡子检修车间。
此时,樊颖辉早已率抢修小组彻夜值守,当配件到达后立即展开验收,确认无误即刻安装,争分夺秒投入核心配件的更换工作,抢修决战进入最后冲刺。车间内,立体作业高效展开,一组抢修人员全力攻克行星减速器的精密修复;另一组则由质量员严格把关,对修复的每个环节进行现场质量跟踪,确保检修、验收同步完工。金属碰撞声在深夜里此起彼伏。清晨7点,捷报传来,采煤机行星减速器成功修复。等在堡子车间门口的运输车立即启动,将抢修成功的采煤机行星减速器送往上河煤业。采煤机在上河煤业井下工作面一次试车成功,彻夜未眠的抢修小组工作人员,疲惫的脸庞上写满了欣慰与自豪。
10分钟极速响应启动应急机制,跨省四地联动调配资源,500斤关键配件,1000公里路程,10小时昼夜疾驰,5小时全流程抢修攻坚,华正公司以专业检修的“指尖精度”与跨域协同的“奔跑速度”,精准抢回上河煤业因采煤机故障延误的生产进度。